摘要
. \* Z v1 i" _2 B6 M" U G! E$ b7 T% Q
水产养殖实验系统中,投饵装备受振动和潮湿环境等因素的影响,易发生称重不精确,饵料粘结等问题。设计的投饵系统克服了称重不精确、饵料易粘结等缺点,同时简化了结构,提高了效率。在宁波大学中试基地进行样机试验,在拟定的工况下,定量误差控制在4%以内,该系统能较好的应用于水产养殖实验系 统,同时也为水产养殖装备的研发提供一定参考。
' {& Y# a0 D6 {$ `" l& U6 J6 A4 j5 {% {
. F1 _$ J# o3 g$ v) S9 r9 W
关键词8 P; Z' x$ o4 u9 P9 m
水产养殖; 投饵系统; 养殖设备& {' o1 V( I- }! P8 ^
4 ~4 w% X- _5 r) T
近年来我国水产养殖业有了很大的发展,投饵方式和自动化程度有了很大程度的提升。在投饵方式上,主要有螺旋输送式、离心抛投式、振动下料式等[1-3],在定量方式上,主要有称重定量式、转盘定量式、套筒定量式等[4-5],在自动化程度上,主要由单片机配合不同的传感器,控制投料动作。国外有采用音响集鱼式投饵机,电脑控制的随温度和阳光变化自动调整投饵数量的投饵机等[6-7]。目前针对工厂化水产养殖自动投饵系统,袁凯等人已经做了相关研究[8],但面向小批量水产养殖投饵试验时,受振动和潮湿环境的影响,当前投饵系统仍存在行走时称重不精确,称重时饵料易粘结等问题[9]。针对这一系列问题,本文提出了一种集自动行走,定量投饵于一体的投饵系统,该系统克服了常用行走式投饵装置行走时称重不精确,称重时饵料易粘结等缺点, 在保证性能的同时简化了结构,提高了效率。试验表明,该系统能较好的应用于水产养殖投饵试验,同时也为水产养殖装备的研发提供一定的参考。
- N5 D& i2 r0 V/ M0 R# R. f2 ^$ S01
3 P+ ~" s: s5 J/ P设计方案) B K6 v$ y; B5 c% [$ |* L; u
8 P5 C/ A/ w' Q# U1 ~& a
1 n# h4 |; ^# Y( r! l. o1.1 设计思路
* b! A: x+ n" j8 k: c" \5 R不同于投饵位置固定的投饵模式,搭载行走机构的投饵系统,边行走边称重,导致称重不准确[10]。此外,由于工作 环境潮湿,易导致饵料粘结。为克服上述问题,提出以下设计思路:
& W( G3 X5 n2 Q4 Z. R(1) 选取合适的传动方式,以便行走机构在运行过程中,产生振动幅度更小。
/ M: |0 }" h3 [(2) 优化传动装置的基本结构,促使传动过程中产生的振动幅度尽可能降低。; F8 T) D3 U% |+ e
+ g7 `* m& R: o
1.2 基本结构及工作原理
( {; E$ |; ?+ N投饵系统的总体结构示意图如图1所示,主要由行走机构、投饵装置、控制箱三部分组成[11-12]。9 W" ~/ _; K1 T$ O
# |4 D5 [7 [) m
▲图 1 投饵系统结构示意图
U9 W9 K$ l9 g" i" ^$ \行走机构主要由支架、横向步进电机、横向轨道、同步带、纵向步进电机,纵向轨道、减速齿轮组、同步带压紧装置、同步导轨等组成。横向轨道设立在支架之上,左右各一条,在左侧横向轨道的一端安装有横向步进电机,横向步进电机的输出轴连接减速齿轮组,减速齿轮组输出轴连接同步导 轨,同步导轨的两端分别连接有一条横向同步带,同步带与压紧装置配合,并驱动压紧装置在导轨上滑动。纵向轨道的两端皆安装于横向同步带压紧装置之上,二者通过螺钉固定连接; 纵向轨道的一侧安装有纵向步进电机,纵向步进电机连接减速齿轮组,其输出轴带动纵向同步带,同步带与纵向压紧装置配合,并驱动纵向压紧装置在纵向轨道上滑动; 纵向压紧装置与投饵装置通过螺钉固定连接。其基本原理如下:
# d( S6 Z# g$ I0 i. I1 z/ I当控制箱9驱动横向步进电机2工作 时,在同步导轨10的作用下,驱动同步带3( 左右各一条) 工作,在横向同步带压紧装置4的配合作用下,带动纵向导轨5沿横向导轨滑动,同时,控制箱9驱动纵向步进电机8工作,通过同步带带动纵向压紧装置6运动,压紧装置与投饵装置7一同沿纵向轨道5滑动。在控制箱的协同控制下,投饵装 置可在横向轨道和纵向轨道覆盖的矩形范围内移动并投饵。* f! [# {- Q) L& j
; N+ q0 B" ], F( }
" H7 I$ }' d5 J q; e- V6 ]0 m& E, N
02
$ g: r, J* P7 a* {硬件设计结构
% k W% z% T; y" q4 g" u& q l B2 q" ] [, ]; m! L" @
8 [' r; n) i* X+ c& B2.1 设计思路 6 f4 o( A9 K x9 O: Q: i# O
行走机构主要功能是将投饵装置输送到到指定的位置。其设计的关键有两点: ① 最大程度减小振动,以便于提高投饵定量精度; ② 使用合适的材料,较好抵抗腐蚀。在选材方面,支架选用4080铝合金型材,导轨选用6063高强度铝合金型材,铝型材具有较高的强度,其表面经过氧化处理后,耐腐蚀性能极好[13]。导轨接触面采用高精度轴承钢光轴,耐 磨性好。在抗震方面,通过比较几种常见传动方式[14-17]见表1,最终选用同步带传动。
, V+ M2 H/ o) l* M) C" s
: V6 B& o9 b& r2 z7 x本设计采用步进电机,控制简单且有较好的位置精度,输出轴连接两对减速齿轮组,如图2所示。8 f+ w* S7 A+ |! e' S
\- f' n9 Q8 m, b+ q3 t# r* b
( D4 T M [; K$ o, K- F▲图 2 传动机构示意图/ l$ y: V7 i3 p; }( W9 C
同步带轮直径为 0.06m,设计行走机构的运行速度为20m/min,由此选择合适的步进电机参数。同步带压紧装置 如图2(b) 所示,滑块10可在导轨7上相对滑动,滑块的驱动 力有同步带8提供,同步带上安装有一同步带压紧板9,该压 紧板在工作时,通过压紧同步带,将同步带传动过程中产生的振动进行吸收,极大程度提高抗振性能。 " w: b3 Z j4 B, `2 n5 u/ `
! Q5 B7 U. e7 F: C$ n1 t( O+ h6 a$ x. q' g
& Q6 r: F7 C& `0 W. H2.2 投饵装置 ! T7 h/ _$ a: O- t# O6 s' L; n# N
投饵装置关键结构如图3所示,主要由振动盘、物料斗、 支板、物料斗门盖、引料槽、开门机构等组成,本装置由德兴 牌茶叶分装机改装而成[18]。
8 c, G0 ^8 b4 W: S7 V, N2 C
, U/ S( Q% n' ~1 {9 {6 _8 C▲图 3 投饵装置结构示意图 1 e7 Q1 i# n7 f1 L$ ]5 ]% M
该装置的基本原理如下: 手动设定称重质量后,饵料进入振动盘中,振动盘在激振器的作用下开始振动,使饵料慢慢的滑入物料斗内,物料斗上安装有一称重传感器,通过感应物料斗整体质量的变化,可计算出物料斗内饵料的质量,从而实现定量称重。称重完成后,由PLC给下料信号到投饵装置控制器,将称完重的饵料通过引料槽下料,下料过程中,由下料电机提供激振力,驱使饵料离散下料。 * d8 k1 N. g7 W8 _0 _: N' `. j7 ?
开门结构主要由一曲柄摇杆机构组成,该机构将电机的转动转变成物料斗门盖的往复摆动。根据电机输出轴转动的行程,可知摇杆的运动状态,从而能实时控制料斗门的开启与关闭。
) F5 S# k& S/ `2 S6 |# q A/ F* |; t: H% t: L4 K
9 u/ Y& F0 l) K* R* R2 I) r& M# d
3 C$ c' z# g2 L4 k9 ^8 K* C. M2 w7 Y" [; u! Q* {
2.3 控制系统
% _4 n2 P& p/ w7 U6 g3 \0 |控制系统是由西门子S7-200PLC搭配步进电机驱动器组成,该部分中行走机构控制梯形图如图4所示。# B8 L7 Z- o4 ?' X- X8 m7 z y
; A+ l; }" I" H8 e8 f▲图 4 行走机构控制梯形图
4 V; F/ v. u1 ^, r- J, d- K其系统控制过程如下,PLC发送指定数量的脉冲信号给 步进电机控制器,步进电机驱动器收到脉冲信号后,控制步进电机运行一定的转数。在行走机构控制过程中,先驱动横向步进电机运转,横向步进电机运转结束后再驱动纵向步进电机运转,此时行走机构运行到指定的位置点,若还需运行至其他位置,需重复上述控制过程。
7 A4 h& O! u6 E整个行走机构的控制过程可分为三种模式,第一种为手动模式,即通过手动控制按钮,控制行走机构的水平竖直行走,该过程可到达范围内的任意指定位置; 第二种为定步长模式,即通过设定固定的横向与纵向步长值,行走机构每次都以该值为单位行走。第三种为传感器模式,在投料点安装红外传感器,行走机构到达传感器位置,接收到传感器信号后停止行进并进行相关操作。为了方便操作管理,开发了一套基于昆仑通态TPC7062TI触摸屏的人机交互界面,通过modbus协议[19]将触摸屏与行走机构控制器进行通信。在触摸屏上可设定行走工作参数。整个控制系统的流程图如图5所示:
( e0 x: k, { l1 f M
, n% |4 _; k3 U! _" g6 g6 m▲图 5 控制系统工作流程图
& Y& A4 ^2 G( _' i3 x$ f
# F' V, O8 e7 K- l03
& r/ `7 k3 O: n4 t. n投饵系统试验分析( W8 B: X. O8 V. ]" c6 ^
6 _3 c# I/ {) P- ^2 K+ _. B3.1 试验环境 1 M) I- A/ B. f5 u
本试验于2020年9月在宁波大学中试基地智慧养殖实验室进行,投饵系统现场试验图如图6所示。考虑到实际养殖过程中饵料直接抛投到水中不便于测量质量,本次试验在养殖池不蓄 水的情况下进行,用容器收集每次抛投下的饵料,便于测量饵料的实际质量,提高测量精度。/ ^4 W: m* [; O# d. b9 B- i
* K3 {2 s" n/ l) m
: ?+ v Q; m& m) W# Z▲图 6 投饵系统现场试验图6 K4 ]4 P9 b1 k+ ^! L4 A
. \( k7 `& @: t* P+ O
8 s1 N# L( s+ S5 z
8 q* |2 g2 q, {0 z9 L/ H
+ h. }9 n u- J/ F% ]# M3.2 样机性能试验结构及分析
8 s% O. {& a& z S试验过程中,以三疣梭子蟹养殖实验为例,由于梭子蟹成长到 V 期后才会进行单筐体养殖,这一阶段三疣梭子蟹体重在70g~200g之间,对应投饵量占体重比例大约为3%-8%[20]。故按此设计,将投饵量设置在3g~12g 之间,且分梯度进行测试,本次测量采用恒兴牌蟹饲料进行测试,测得的试验结果如图7所示。
' {$ b, T0 J# `0 x* i4 H* Q0 s: b- Y% g' h
▲图 7 投饵装置定量精度测试结果 9 C5 a3 U) d$ s$ Z9 U1 ?; }
将上述六组相对误差求得平均值,计算其方差,并绘制成曲线如图8所示:" x1 q3 r9 L3 K# R$ K% T
9 Q. c# y) K$ B, H5 [9 d! L
▲图 8 投饵装置误差数据分析 . u, m, k0 }+ y; J1 v
; b) s: x6 S4 p( w* G5 C1 L' ?( N
: B# M; [- [2 h& c! v5 ^4 U3.3 结果分析 ' K0 d2 H: j6 J q. a
通过分析试验数据可知,实际投饵量与理论投饵量存在一定误差,在设定的投饵量范围内,误差不超过4%,具体来 说,投饵量越大,误差越小,但误差始终存在,从方差数据可 以看出,误差的波动幅度较小,方差值均小于0.6,在平均值 附近波动。造成该误差的主要原因有: ①行走装置在工作过程中会产生振动,该振动幅度虽然很小,但仍然会产生影响; ② 投饵装置在定量称重过程中,由于自身的精度问题,会产生误差。按照70g幼蟹摄食量占体质量波动范围2% 计算,可满足梭子蟹水产养殖过程中定量化投饵的需求。
Z2 j; E0 N8 e- O: J. Q6 W) Y5 _$ q$ S6 x9 D
5 }. y4 d" K7 y8 {7 Y
CONCLUSION
5 j+ Z# `7 j+ Z2 T7 U' m2 G* d9 ?8 {结论
: O P& G6 T; _7 G: T, y% b J. A5 C. G; m! N4 n
本文基于PLC控制器设计了一套适用于水产养殖试验的自动投饵系统。该系统克服了常用试验环境下,振动和潮湿等恶劣因素的影响。在养殖基地进行投饵试验,饵料定量范围设置在3g ~12g间,实际投饵量最大误差不超过4%,可较好满足水产养殖试验系统要求,同时也为水产养殖 备的研发提供一定参考。
5 ?8 a3 x0 l8 b, K# K& t& w5 H, V' K* \+ U4 b* B0 q# T7 t+ L
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除1 `% D: U' \; u1 e% @
查看原文:www.52ocean.cn |